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员工风采
开启科研之路
2021-07-30
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我是一个
化学专业毕业的研究生,
自
2016年进入启元
国药公司
质量技术中心
工作
至今
。
经过几年的
工作实践
,
我已
能胜任药品检测、项目申报及注册等工作。今年
,
部门主管对我的工作进行
了
重新调
整,
我
开始参与解决公司产品的实际生产问题
,并对工艺参数进行优化等。
首次
,
我
以
头孢氨苄胶囊原料供应商变更练手,了解其处方组成及作用、工艺试制等最基本的知识,该项工作在部门主管的指导下顺利完成,让我初
次
尝到
了
成功
的
喜悦,觉得工艺也不难。
然而
,
接下来的氯霉素胶囊试制,部门主管让我做项目负责人,全面负责开展工作,
这
才是我
遇到的
真正的挑战
。
此次工作的难点是如何将颗粒灌装到
2#胶囊中,2#胶囊容积小,颗粒多,装不下,
要使
溶出度和含量达到要求,我毫无思路,一头雾水。经过主管倪海峰
指导,我
掌握
了
胶囊填充与物料堆密度、流动性等多种因素的关系,
才
初步确定了基本思路,第一解决灌装问题,第二
使
溶出合格。
如何解决充填问题呢?第一步
,进行
原料特性的研究。通过测定原料药的堆密度及参比制剂堆密度、粒重等指标,知道二者的差异,原料药的性质决定了其无法进行直接灌装,必须制粒。第二步
,进行
制粒工艺研究。为了抓紧进度
,
采用干法、湿法同步试制。通过不同粘合剂、比例、筛网目数等系列实验,
知道
湿法制粒无法达到
2#胶囊的粒重设计要求,且制粒工序复杂,过程冗长。而干法制粒过程相对简单
。
在厂家的配合下,
我们
通过不断制粒、处方调整及检测等,最终成功
地
解决了灌装问题,将物料按照设计方案
成功
填充至
2#胶囊中。灌装问题解决后,就要
解决
溶出度较低的难题。通过与参比制剂对比,筛选了崩解剂,
经
过羧甲基淀粉钠内外加及用量比例的调整,
我们
最终将样品的溶出度提升至
99%,远远超过了BP标准70%的限度。
自此两大难题一一解决
,这让我大喜过望。
经过这次试制,
我
认识到工艺的设计
必须
围绕车间生产设备或水平开展,文献资料可以借鉴,但是
,只有
结合车间的情况去制定方案才是王道
。
真心感谢公司
给予我这次锻炼的机会,主管及同事对我的指导、帮助,将使我受益终身。前方的路是否好走,我不太清楚,但是对于我自己,我充满信心。
(
曹娅娟)
我的同事潘涛
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